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泰和公司:這項技術應運后,每年創效35萬元
發布時間:2024-01-16       瀏覽量:1846      分享到:
近日,泰和公司“水澇焦”生產工藝順利優化升級為“低水分熄焦”生產工藝,經過初步計算,該項技術的應用每年可創效35萬元,成為蘭炭行業內出焦系統VOCs治理的重大突破。
根據環保部門相關要求,出焦系統必須設置雙室雙閘,用以抑制VOCs氣體逸散。自2021年9月份改造完成后,由于核心部件雙閘間的閥門無法自動開關、閥門氣體氣密性不佳、液動閥門開關不到位等原因,該公司出焦系統雙室雙閘系統無法投運,VOCs氣體得不到有效控制。
針對此類問題,該公司從最早的螺桿式電動插板閥,到半封閉式電液動插板閥,再到半球閥配合雷達料位計方案,先后進行了3次迭代更新,均未達到預期目標。最后通過對運行工況多次勘察、問題核心深入分析、行業對標先進企業等一系列手段,自主研發出一款新型液動插板閥,利用原有的控制系統控制液壓站電磁閥,在閥板尾部設計排料口,避免閥門由于長時間運行導致開不到位。該設計巧妙地采用了蘭炭本身對其VOCs氣體的密封。設計完畢后,由生產運行部現場指導進行就地焊接制作,安裝了定制的專用油缸,制作完畢后一次性試驗成功。
該項技術應用后,大大降低了蘭炭產品的破損率,延長了焦倉壁的使用壽命,減少了VOCs引風機的電耗,降低了設備故障率,同時改變了操作人員工作環境。