為積極響應國家“能耗雙控”政策,持續推進公司綠色低碳發展,電化分公司緊跟政策大趨勢,多次召開分公司節能降耗專題討論會,主動出擊,通過技術創新,進一步強化結構節能、技術節能和管理節能,深化資源的梯級和循環利用,旨在做到節能減排、循環經濟和綠色發展。
近日,電化分公司電石爐出爐機主要配件鑿巖機維修工作完美收官。“鑿巖機故障頻發確實讓人頭痛,既存在安全隱患又影響正常產量,現在我們終于自主且徹底地解決了這個病根,這就為分公司安全生產提供了強有力的硬件‘保護傘’”車間一線職工訾國秀說道。
出爐機在電石爐出爐工作中起到關鍵性作用,其配件鑿巖機因其作業環境溫度高、設備自身震動大等原因經常出現故障,導致出爐機性能下降,經常導致漫軌、停車等故障。而鑿巖機屬于廠家專利產品,長期采取整件返廠維修,維修費用高、維修時間久,這一難題一直困擾和制約著該車間生產長周期、高質量穩定運行。
“與其反復周轉維修,不如咱們自己研究攻破難關,徹底解決這一困境。”在分公司領導的組織下,黨員及電石機修“巧匠”成立以劉建為隊長、加航為副隊長的鑿巖機維修攻關隊,并召開專題會議,精心謀劃、周密部署。“加航負責與廠家溝通,了解配件原始參數進行尺寸對比測量”、“李亞飛負責制作檢修平臺,清理鑿巖機油污”、“張文兵負責鑿巖機設備解體,拆卸連接螺栓、拆卸旋轉油泵、油封、主軸、鏈接管”、“王志強負責與就近外協單位聯系加工配件”.....明確任務、合理分工,經過大家專心研究攻關,僅用2天時間查到鑿巖機故障的主要原因是漏油、絲桿滑絲、不抓釬等問題。該攻關隊立即從安全、質量、進度、成本以及6S管理方面制定了詳實的“維修方案”。面對時間緊、任務重、難度大、檢修人員短缺、天氣寒冷等重重困難,全體隊員勠力同心、迎難而上、加班加點,最終以不到15天的時間攻克難題。
“以往設備外修消耗多、工期長,這次鑿巖機全部自主維修組裝后的完美投運,不僅積累了寶貴的技術經驗,鍛煉了技術攻關隊伍,還節省了時間和資金,提高了生產運行周期,降低了運營成本,僅單臺維修節約時間30天,節約維修成本3萬余元,我們的機修“巧匠”在用實際行動在分公司營造出了節能降耗的良好氛圍”維修負責人加航自豪地說到。
據悉,電化分公司堅持以“節能降耗 提高效益”為中心,組織黨員和各類技術人才成立攻關隊,不斷解決生產中存在的“疑難雜癥”,維護生產長期穩定運行,達到增效創收的目的,同時不斷創新工作思路,抓好小改小革技術創新,通過實施節能增效金點子及合理化建議等手段,不斷提高資源利用率,用實際行動和實際成果為公司鋪就節能降耗之路。(鄭靜)