當(dāng)前,面對降本路子趨窄的形勢,能源公司不等不靠,著力用學(xué)習(xí)的眼光分析、思考問題,探索新法子,并結(jié)合能源公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,不斷提高創(chuàng)新水平,推動降本增效工作開創(chuàng)出新的局面。
“給水泵屬重要轉(zhuǎn)機設(shè)備,功率大耗電率高,是造成廠用電率高的重要原因之一。”能源公司電儀車間主任李曉飛對筆者說道。針對這一現(xiàn)象,能源公司分別對6#給水泵和3#給水泵進(jìn)行了變頻器改造,把一期、二期高壓給水改為大母管運行,并對一、二期高低壓給水管道進(jìn)行連通技改。利用四家蘭炭廠“拆舊建新”的“黃金時間”,提前討論編寫投運方案、組織全員培訓(xùn)、現(xiàn)場模擬演練、操作人員考核等有序進(jìn)行。各項條件成熟后,將一、二期主給水母管成功并列,運行狀況良好,電負(fù)荷在16萬至21萬時,將1600KW的給水泵四臺運行減為三臺,結(jié)合變頻的投入使用,使全廠綜合廠用電率下降了0.5%,增加電力銷售收入200余萬元,極大地降低了綜合廠用電率。同時,給水泵經(jīng)改造后,電壓大大降低,避免了給水泵在啟動過程中,因啟動電流過大,引起6kv段電壓拉低現(xiàn)象而引起其他轉(zhuǎn)機跳閘,為節(jié)能降耗和安全運行創(chuàng)造有利條件。
針對一、二期鍋爐定排井冒汽大造成汽水損失的問題,能源公司組織人員討論學(xué)習(xí)、全員培訓(xùn),將連排排汽進(jìn)行回收利用,成功將一、二期連排擴容器投入至汽平衡母管用于除氧器加熱,輔汽聯(lián)箱抽氣量相對增加,增大了外供蒸汽的輸出。連排飽和蒸汽壓力0.5Mpa,溫度160℃,現(xiàn)每小時排量約7噸,按50%回收率約3.5噸、全年利用小時8000計算,每噸蒸汽70元,可為能源公司增收約168萬元。
如今,“技改不來‘虛的’只看‘療效’的口頭禪已在能源公司深入人心,一個個新穎、獨特、專業(yè)的技改、設(shè)計、改造正應(yīng)運而生。(能源公司 楊培超)