今年以來(lái),神木煤化工電化公司堅(jiān)持開(kāi)源與節(jié)流并重,降本增效措施落實(shí)到各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),將生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的每個(gè)消耗點(diǎn)作為降本增效的重中之重,通過(guò)一項(xiàng)項(xiàng)小技改、一點(diǎn)點(diǎn)小創(chuàng)新,一點(diǎn)一滴降成本,一分一毫增效益。
該公司本著降低消耗、提高產(chǎn)能的原則,實(shí)施了多項(xiàng)技術(shù)改造。由于熱電車(chē)間1#、2#爐煤倉(cāng)易形成煤倉(cāng)倉(cāng)壁掛煤,從而造成煤倉(cāng)容積減小,在運(yùn)行過(guò)程中給煤機(jī)頻繁斷煤的現(xiàn)象,導(dǎo)致給煤機(jī)出口氣動(dòng)門(mén)不能在30秒內(nèi)關(guān)閉,爐內(nèi)高溫?zé)煔夥创斐善龤А=?jīng)研究后決定在給煤機(jī)入口加裝電液快關(guān)閥,實(shí)現(xiàn)煤倉(cāng)斷煤給煤機(jī)出口氣動(dòng)閥爐內(nèi)高溫?zé)煔夥创母綦x,杜絕燒毀給煤機(jī)皮帶。自改造完成后,給煤機(jī)皮帶運(yùn)行正常,每條皮帶約為公司降本20余萬(wàn)元。
“類(lèi)似的技改創(chuàng)新項(xiàng)目還有很多,如2#爐黑白灰系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目,每月為公司創(chuàng)效50萬(wàn)元。電石原料輸送降低破損率項(xiàng)目,整改完成后可降低破損率0.5%,預(yù)估年創(chuàng)效約98萬(wàn)元……”該公司企業(yè)技術(shù)中心主任高鵬如是說(shuō)。
該公司針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)安全需求,重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的儀器設(shè)備進(jìn)行創(chuàng)新性優(yōu)化,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造。熱電車(chē)間對(duì)1#、2#水環(huán)式真空泵實(shí)施了汽水分離器溢流水回收技改項(xiàng)目。由于空冷島抽真空管道帶回的部分可以凝結(jié)的水為水環(huán)真空泵溢流的優(yōu)質(zhì)水,平均每臺(tái)機(jī)器每小時(shí)回收優(yōu)質(zhì)冷凝水約為1噸,尤其在夏天時(shí),水環(huán)真空泵加大換水時(shí)水量更大。為改善這一現(xiàn)象,熱電車(chē)間最終采用一根DN80管道引流,回收水環(huán)式真空泵溢流水至低位水箱合理利用,為公司每月回收除鹽水1200噸,實(shí)現(xiàn)月創(chuàng)效約0.8萬(wàn)元、年創(chuàng)效約9.6萬(wàn)元。
該公司秉承攜手并進(jìn)的信念,開(kāi)展“金點(diǎn)子”合理化建議征集活動(dòng),廣泛搜集并謀劃解決難題的方案策略,倡導(dǎo)員工當(dāng)“小諸葛”。對(duì)于杰出項(xiàng)目和實(shí)施人員給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì),真正實(shí)現(xiàn)智慧創(chuàng)造價(jià)值,使得“金點(diǎn)子”落地,優(yōu)質(zhì)措施得以推行。此外,針對(duì)無(wú)建議、難持續(xù)維持及推諉責(zé)任等行為予以處罰,激發(fā)職工參與技術(shù)改革的積極性,貢獻(xiàn)才智、提供策略、付諸行動(dòng)。(魚(yú)鑫樂(lè))